三足式離心機(jī)是立式上部卸料過(guò)濾離心機(jī),電機(jī)帶動(dòng)離合器由三角膠帶將動(dòng)力傳遞給轉(zhuǎn)鼓,使轉(zhuǎn)鼓繞自身軸線高速旋轉(zhuǎn),形成離心力場(chǎng),待分離的物料經(jīng)頂部加料管進(jìn)入高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓內(nèi),在離心機(jī)力作用下,物料均布在轉(zhuǎn)鼓 壁上進(jìn)行脫液分離,液相透過(guò)固相物料 及濾網(wǎng)的縫隙。經(jīng)轉(zhuǎn)鼓 壁孔甩至機(jī)殼空腔,從底盤(pán)出液口排出,固相物料 則被 截留在轉(zhuǎn)鼓 內(nèi)形成濾餅,當(dāng)濾餅達(dá)到裝料限量時(shí),停止加料,并將濾餅甩干,也可對(duì)濾餅進(jìn)行洗滌并甩干,達(dá)到分離要求后。停機(jī),人工將物料 從上部卸出。
在化工行業(yè),因?yàn)榛ば袠I(yè)的腐蝕相對(duì)比較厲害,一二年機(jī)器都無(wú)法使用了,離心機(jī)價(jià)格昂貴,相對(duì)于三足式離心機(jī)要貴出十倍,一般中小型企業(yè)真承受不起;另外,對(duì)于紡織企業(yè),本來(lái)對(duì)于離心機(jī)的要求就不高,只要能脫水洗滌就OK了,那肯定三足式離心機(jī)也是這類用戶的之例;但是對(duì)于制藥行業(yè)來(lái)說(shuō),因?yàn)槠淦髽I(yè)要求的潔凈度要高,本來(lái)生產(chǎn)要求相對(duì)比較需要密封,三足式離心機(jī)就遜色了,全自動(dòng)離心機(jī)才是制藥行業(yè)的了。
煤焦油是焦?fàn)t荒煤氣用循環(huán)氨水噴灑和初冷器冷凝冷卻加以回收的,因此含有大量的水。經(jīng)化產(chǎn)回收車間澄清和加熱靜置脫水后,送往焦油加工車間的煤焦油含水量仍在6%左右,如果焦油乳化,含水量可能高達(dá)10%以上。焦油中含有較多水分,對(duì)焦油蒸餾操作非常不利,可導(dǎo)致管式爐連續(xù)蒸餾系統(tǒng)的壓力顯著增高、阻力增加,打亂操作制度,同時(shí)有導(dǎo)致管道或設(shè)備破裂引起火災(zāi)的危險(xiǎn)。焦油中所含的稀氨水中,一部分氨以氫氧化銨的形式存在,但絕大部分均為銨鹽。這些鹽類在焦油zui后脫水階段仍留在焦油中,當(dāng)焦油加熱到220~250℃時(shí),會(huì)分解成游離酸和氨,引起管道和設(shè)備的嚴(yán)重腐蝕。銨鹽的存在還會(huì)使焦油餾分與水發(fā)生乳化,對(duì)萘油餾分的脫酚操作極為不利。為了脫除銨鹽,一般在進(jìn)入管式爐前的焦油中加入碳酸鈉,使固定銨鹽轉(zhuǎn)化為不易分解的鈉鹽。但這種方法使反應(yīng)產(chǎn)生的鈉鹽留在焦油內(nèi),zui后殘留在瀝青內(nèi)成為瀝青的灰分,造成瀝青中Na+超標(biāo),導(dǎo)致瀝青銷售不暢,并影響銷售價(jià)格。
另外,焦油經(jīng)過(guò)機(jī)械化澄清槽脫渣以后,含渣量仍達(dá)10%左右,長(zhǎng)期生產(chǎn)致使焦油槽和蒽油槽的殘?jiān)鄯e,必須增加清渣次數(shù),否則會(huì)引起設(shè)備堵塞等問(wèn)題,嚴(yán)重影響到二次蒸發(fā)器的正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
1、三足式離心機(jī)工藝簡(jiǎn)述與應(yīng)用效果
機(jī)械化澄清槽壓出的焦油進(jìn)入緩沖槽,經(jīng)焦油泵送入超級(jí)離心機(jī)。經(jīng)離心脫水、脫渣后,焦油自流入成品槽,然后用焦油外送泵送至焦油加工車間。脫出的水自流回機(jī)械化澄清槽,脫出的焦油渣落入下部焦油渣箱,運(yùn)往煤場(chǎng)處理。
1)可有效去除焦油渣。經(jīng)超級(jí)離心機(jī)處理后焦油中固體含量可達(dá)到0.3%以下,較大程度減少了焦油槽和蒽油槽的清渣次數(shù),降低了焦油加工處理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn),保證了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
2)有效降低焦油水分至2%以下,減少了蒸汽消耗,減少了貯槽使用數(shù)量。經(jīng)超級(jí)離心機(jī)處理的焦油可以直接送往焦油蒸餾系統(tǒng)加工,改變以往需要在貯槽內(nèi)加溫、保溫、靜置幾十個(gè)小時(shí)的預(yù)處理模式,減少了加熱保溫用蒸汽消耗量,同時(shí)穩(wěn)定焦油蒸餾,為連續(xù)生產(chǎn)提供保障。
3)處理焦油乳化問(wèn)題*,在焦油生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)焦油乳化時(shí),焦油水分如果大于10%,很難用正常的加熱、靜置方法進(jìn)行脫水,給焦油蒸餾的生產(chǎn)操作和設(shè)備帶來(lái)嚴(yán)重影響,而正常加熱,并配以超級(jí)離心機(jī)高速短時(shí)的分離方式,脫水效果非常理想,同時(shí)大大減輕了焦油的乳化問(wèn)題。
4)降低了焦油中銨鹽含量,有效解決了瀝青中Na+含量超標(biāo)的問(wèn)題。通過(guò)降低焦油水分至2%以下,有效降低了焦油中氨水量,減輕了焦油加熱到220~250℃時(shí),焦油中氨水分解成游離酸和氨引起的管道和設(shè)備的腐蝕。碳酸鈉消耗減少1/3左右,從而降低了瀝青Na+含量,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)減輕了焦油餾分與水的乳化作用,降低了萘油餾分脫酚操作的風(fēng)險(xiǎn)。
2、三足式離心機(jī)工作原理
三足式離心機(jī)就是一種澄清池,高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓所產(chǎn)生的離心力取代了重力的作用,利用這種作用力,就能夠以一種易于控制的方式有效地從液體中分離出固態(tài)物質(zhì),超級(jí)離心機(jī)的工作方式。 山西某公司采用了張家港市誠(chéng)嘉機(jī)械有限公司生產(chǎn)的三足式離心機(jī),其轉(zhuǎn)鼓在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,將焦油、氨水和渣同時(shí)有效分離。固相渣沿轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁通過(guò)螺旋輸送到排渣口排出;輕相液體(氨水)在轉(zhuǎn)鼓的zui內(nèi)層,通過(guò)重力經(jīng)輕相液體排放口排出;重相液體(焦油)在轉(zhuǎn)鼓的外層,通過(guò)重力經(jīng)重相液體排放口排出。此離心機(jī)采用離心機(jī)核心控制器(DCC)控制方式,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值班、 全自動(dòng)控制。
3、注意事項(xiàng)
1)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)三足式離心機(jī)需定期沖洗,一般1個(gè)月沖洗1次,沖洗時(shí)間約20min;停運(yùn)時(shí)要徹底沖洗,沖洗1h左右為宜。
2)進(jìn)入三足式離心機(jī)的焦油溫度以70~80℃為zui佳,既能保證脫水效果又能避免消耗過(guò)多加熱蒸汽。三足式離心機(jī)分離焦油的zui佳溫度為80~90℃。
3)在焦油渣出口處增設(shè)尾氣收集裝置,防止焦油渣帶出的焦油尾氣污染大氣。
4、總結(jié)
應(yīng)用生產(chǎn)的三足式離心機(jī),煤焦油經(jīng)處理后焦油水分基本保證在2%以下,固體含量可達(dá)到0.3%以下,尤其對(duì)焦油乳化問(wèn)題處理效果較明顯,起到了較好的降低焦油乳化的作用,同時(shí)有效解決了瀝青中Na+含量超標(biāo)的問(wèn)題,生產(chǎn)實(shí)踐證明效果良好。
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